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Copter macht nichts obwohl der RX verbunden ist

Dieses Thema im Forum "Devo 7" wurde erstellt von Moritz, 19. Juni 2020.

  1. Moritz

    Moritz Aktiver Walkerafan

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    Hallo,
    ich habe mir vor kurzem den eachine trashcan bei BG bestellt und den walkera sbus(e) Empfänger für meine Devo 7 Fernsteuerung. Den Copter habe ich ohne RX bestellt, eachine hatt an den FC schon die Kabel 5v, ground und sbus. Als der empfänger angekommen war habe ich die Stecker vom RX und dem trashcan getauscht, da der schon angebrachte von eachine am Copter nicht der richtige war. Habe auch schon mehrmals geschaut das die Kabel richtig angeschlossen sind. Al's nächstes habe ich die devo 7 angeschaltet (fixed Id off) dann den binde Button am RX gedrückt und gehalten und die Akkus am Trashcan angesteckt. Die funke hatt sich gleich beim ersten Versuch mit dem RX verbunden (funke an = rote LED leuchtet, funke aus = rote LED blinkt). Habe dann den Copter an BF angeschlossen und alles richtig eingestellt. Im Receiver tab haben sich die Balken bei Bewegung der Sticks leider nichts bewegt und ich kann den Copter auch nicht fliegen (Akkus angesteckt (nicht an BF angeschlossen) und auch versucht zu armen) . Der Trashcan hatt leider nichts gemacht.

    Meine Vermutung ist, das das sbus pat am FC einen inverter verbaut hatt und somit die Signal Invertet erwartet aber der RX das Signal nicht Inverter also macht der Trashcan nichts weil er es nicht versteht.

    Könnte mir dabei bitte jemand helfen? Wäre sehr nett.
     
  2. linux

    linux Walkera Wahnsinniger

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    Bin schon lange raus mit den Eintellungen in BF,
    da gibt es Befehle,die man im CLI eingeben kann zwecks invertieren.
    Ich schau mal nach.......
     
  3. Moritz

    Moritz Aktiver Walkerafan

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    Danke für die schnelle Antwort @linux
     
  4. linux

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  5. Moritz

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    Danke :)
     
  6. linux

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    ChannelMap ändern mal versuchen
     

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  9. Moritz

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    Hast du vielleicht noch eine andere Idee wiso der trashcan nichts macht?
     
  10. Moritz

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    Hatt leider nichts gebracht.
     
  11. Moritz

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    Wie stellt man "inverted" ein?
     
  12. linux

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    wie hoch ist dein Mindestgas eingestellt ?
    sollte unter 1000 sein
     
  13. Moritz

    Moritz Aktiver Walkerafan

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    Meinst du das? ⬇️
     

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    Nein....das hier
     

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    gib mal im CLI inverted ein (Return drücken)
     
  16. Moritz

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    Und wie stellt man das ein?
     
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    was steht den da,wenn du die eingabe beendet hast ?
     
  18. Moritz

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    Bei throttle steht 885.
     
  19. linux

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    Wie könnte man das Problem noch lösen?
     
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